Спиртовой завод ОАО «Этанол» г. Ливны
|
В настоящее время закончен монтаж и осуществлен запуск АСУ на установке
брагоректификации ОАО «Этанол» г.Ливны Орловской обл. Готовится к
запуску АСУ на шестиколонной БРУ Петропавловского спиртового завода.
До начала монтажа новой автоматизированной системы управления спиртовым
производством управление технологическим процессом на ОАО «Этанол»
осуществлялось пневмоавтоматикой . Поэтому для удешевления проекта
было принято решение использовать часть существующих аппаратных средств
(запорно-регулирующие клапаны, пневматический ротаметр для измерения
расхода спирта и др.).
При отработке системы управления основной задачей являлось получение
спирта со стабильными характеристиками и качеством, превышающим качество
спирта до внедрения автоматизированной системы управления. В результате
отработки АСУ как в ручном, так и в автоматическом режиме, удалось
стабилизировать рабочие параметры колонн БРУ. Весьма важным результатом
явилось поддержание температуры на 16 тарелке спиртовой колонны с
точностью плюс-минус 0,25°С. Ниже приведена таблица основных параметров
и погрешностей регулирования, полученных по результатам работы АСУ
БРУ в марте-апреле 2003 г.
|
Параметр
|
|
Бражная колонна
|
Эпюрационная
Колонна
|
Спиртовая
колонна
|
Разгонная
Колонна
|
|
|
внизу колонны
|
2,80…2,95
±0,01
|
1,30…1,40
±0,01
|
2,65
±0,01
|
0,85…2,30
±0,01
|
над верхней тарелкой |
-
|
0,27…0,35
±0,01
|
0,15…0,18
±0,01
|
-
|
|
|
отходящей воды из дефлегматора
|
61…64
±0,5
|
-
|
-
|
-
|
на 16 тарелке |
-
|
-
|
86…88
±0,25
|
-
|
Расход бражки, куб. м/час
|
8…18
±0,05
|
-
|
-
|
-
|
Давление пара в коллекторе, ати |
4…7
±0,2
|
|
Внешний вид старого пульта управления на пневмоавтоматике
|
Переход с пневмоавтоматики на систему автоматизированного управления
выявил следующие ее преимущества:
- Пуско-наладка АСУ производилась без остановки основного производства
и без снижения производительности спиртовой установки;
- В одном помещении, на одном рабочем месте собрана вся информация
о работе спиртовой установки и сосредоточены все органы управления
основными параметрами технологического процесса;
- При отключении компьютеров система сохраняет управление от микропроцессорных
модулей, хранящих заданные уставки;
- У начальника цеха появилась возможность, не прерывая процесс
управления, просматривать результаты предыдущей смены и объективно
оценивать ее работу;
- Существенно облегчена работа операторов:
- отпала необходимость тщательно следить за уровнем давления
верха и низа четырех колонн по стеклянным водяным манометрам;
- исключена операция ручного регулирования расхода воды через
дефлегматор и конденсатор эпюрационной колонны;
- исключена операция ручного корректирования расхода бражки
вращением вентилей;
- исключена необходимость постоянного визуального отслеживания
уровней в баках повторной и холодной воды.
- Исключен слив химочищенной воды в канализацию, благодаря своевременному
напоминанию операторам котельной о переполнении бака;
- Появилась возможность наглядного обучения операторов воспроизведения
и разбора ошибок предыдущих смен;
- Облегчено обнаружение неисправно работающих узлов спиртовой
установки. Например, по графику давления пара в коллекторе обнаружен
неисправно работающий клапан парового коллектора, а по температуре
выходной воды – засорившийся и требующий промывки дефлегматор
бражной колонны;
- Появилась возможность запоминания режимов удачной работы установки,
обеспечивающих получение качественного спирта и их последующего
автоматического воспроизведения;
- Исключено влияние уровня бражки в передаточной емкости на расход
бражки, благодаря стабилизации расхода с применением контура регулирования
на частотном преобразователе;
- Появилась возможность воспроизводить посекундно на экране схемы
установки любой момент предыдущий работы и разобраться в причинах
внештатной ситуации;
- Обеспечена возможность в течение получаса управлять работой
спиртовой установки при отключенном электропитании 220 в для вывода
ее на безопасный режим;
- Обеспечена возможность быстрого перехода от компьютерной автоматики
к старой пневмоавтоматике путем простого переключения пневмотройников
на всех или на части контуров управления;
- Сохранены и используются в процессе управления ранее установленные
пневмоклапаны на подаче пара в колонны, что существенно снизило
стоимость всей системы автоматизации в целом;
- Оригинальное программное обеспечение позволило исключить зависание
компьютерных программ после отключения электропитания с последующей
его подачей.
|
Внешний вид компьютерного отделения спиртового цеха
|
Мнемосхема спиртовой установки на экране управляющего компьютера
|
Экран дублирующего компьютера с графиками изменения параметров
технологического процесса
|
Установка датчика уровня в передаточной бражной емкости
|
Внешний вид частотного преобразователя для управления двигателем
бражного насоса
|
Внешний вид насоса подачи бражки
|
Пневмоклапан, регулирующий подачу пара в спиртовую колонну, с
пневматическим позиционером (от старой системы пневмоавтоматики)
и с электропневмопозиционером, применяемым в новой компьютерной
АСУ
|
Пневмоклапан, с электропневмопозиционером и пневморотаметром
отбора готового спирта
|
В результате внедрения АСУ нового поколения на ОАО «Этанол» удалось
добиться стабильного выпуска высококачественного спирта, сократить
потери энергоресурсов, облегчить работу персонала и подготовить
базу для автоматизации всего производства в целом. В частности,
результаты, полученные в период пуско-наладочных работ, позволили
руководству предприятия поставить вопрос о реконструкции теплообменных
узлов, с целью устранения возмущений, вносимых в работу спиртовой
колонны при изменении расхода бражки. В то же время, программа управления
технологическим процессом позволяет быстро разрабатывать и на практике
реализовывать математические модели взаимосвязанного управления
различными стадиями технологического процесса, а также рассчитывать
и вводить дополнительные коэффициенты, определяющие эффективность
производства.
|
|